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盤運作情形;完整的紀錄可供日後分析與參
考。另外,箱體結構也全面性改良,基本上
分成啟動、控制、接線及匯流排(Busbar)
箱體等4部分,控制系統以24伏直流電為電
源,相關的控制系統整合在一個箱體內,
以與480伏動力電隔開,免受其干擾,馬達
啟動開關為完整獨立盤體,與馬達出線部分
(接線箱體)分開,抽換馬達啟動開關盤不
需拆馬達線,更方便且安全。
三、鑑於工地屬長條形分布,因此將馬
達控制中心(MCC)分3處設置,以減少馬
達電源電纜長度,節省布電纜費用,也減少
日後操作之線損。另由於林園廠供應電壓為 ▲工作人員仔細巡管,檢查每一環節。(石訊資料照片)
11KV,因此大型馬達一律採用11KV,跳
過3.3KV層級,減少變壓器數量。同時採用 瓶時,若是氣體樣品則排至裂解氣壓縮機進
螺旋式換熱器,將擋板由平板式改良為螺旋 口或廢氣回收系統,不排大氣;若是液體
式,既能消弭殼側流動死角又可提高殼側流 樣品,則排回製程(取樣點之下游較低壓
速,改善熱傳係數,縮小換熱器尺寸、節省 處),用不完的樣品則於吹驅取樣鋼瓶時,
空間、減少壓力損失,改善沈積結垢情形, 同樣排回製程,不汙染大氣;3.輕質油泵浦軸
減少維修費用。 封採雙機械軸封設計;4.密閉式廢油回收系統
四、由於工地位於廠區北端,而儲槽多在 依廠區配置分別設立密閉式廢油回收系統,
南端,需增設區間管架,新增部分全採用鍍 藉以全面收集並回收塔槽排空、泵浦拆清維
鋅材質,以節省日後油漆費用。另為避免地 修及密閉取樣系統所排放之油液,以期達成
下管線腐蝕漏油汙染土壤及地下水,含油排 廢油不落地,減少VOC逸散目標。
水管及全油回收管均置於管溝內,管溝有防
漏處理,並裝有油氣監測儀,設計時也考慮 製程操作方面
防止雨水漏入管溝。工場照明則採分段開關 一、廢氣燃燒塔排放減量設計:利用加裝
設計,塔槽上層操作平台上之照明燈具均於 高安全等級(SIL-3)之連鎖系統,於製程
地面加裝分段控制開關,視操作需要再行開 系統有重大異常時,即先行關斷塔槽底部再
啟,可節省照明用電。 沸器熱源或動力來源,以減少高壓氣體之產
五、採用抑低VOC排放設計,包括: 生,進而達到廢氣排放減量之目的。該系統
1.選用低逸散洩漏管閥(Low Emission 係由製程公司規劃設計,亦透過第三方公司
Valves);2.密閉式取樣系統:吹驅取樣鋼 逐一驗算;該系統使用的儀器元件均有等級
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